摘要:文章通過對伙食冰機操作和運行中出現(xiàn)的故障分析和研究,查明故障的原因并予以排除,同時簡單介紹制冷系統(tǒng)故障診斷的一般方法。
關(guān)鍵詞:船舶 制冷系統(tǒng) 故障 分析 排除
前言
船舶制冷系統(tǒng)大多采用氟里昂制冷劑,有關(guān)管理內(nèi)容的敘述就以氟利昂制冷裝置為主。制冷裝置是由各種設(shè)備和自動化元件組成的復(fù)雜系統(tǒng),一般為一機多效系統(tǒng),各庫的溫度、壓力等工作參數(shù)是不同的,同時每一設(shè)備或元件的工作又互相聯(lián)系和互相影響,往往某一設(shè)備或元件有故障,可能多處出現(xiàn)異?,F(xiàn)象;反之,同一異常現(xiàn)象又可能由不同的故障所引起。本文通過介紹在實踐中遇到的有關(guān)故障及其處理,摸索出制冷裝置故障診斷的一般方法。
基本操作指的是充劑、系統(tǒng)放空氣、檢漏、加油、換油、抽空、除水等。
1伙食制冷壓縮機的故障分析及處理
伙食制冷系統(tǒng)一般采用兩臺壓縮機,制冷劑為R22,分肉庫(-12~-18℃)、魚庫(-12-~-18℃)、菜庫(2-6℃)三個庫。
1.1冷庫溫度降不下來的分析及處理
“愛麗斯輪”肉庫調(diào)定溫度為:最低溫度15℃,最高溫度-14℃。壓縮機起、停頻繁,肉庫溫度只有-10℃左右;轉(zhuǎn)換另一臺壓縮機,沒有變化,蒸發(fā)器上有很厚的霜,回氣管上也有較厚的霜,經(jīng)化霜后,情況有所好轉(zhuǎn),但溫度還不夠低。仔細(xì)觀察后發(fā)現(xiàn)吸入壓力表達到0.8kg/cm2,壓縮機就停止;壓縮機停止后,吸入壓力表慢慢回升,到1.2kg/cm2壓縮機又啟動,顯然停止值調(diào)的太高,對低壓繼電器進行重新調(diào)節(jié),將壓縮機停止值調(diào)定為0.lkg/cm2,之后,系統(tǒng)恢復(fù)正常。
1.2壓縮機起、停頻繁的幾種情況
運行中的壓縮機是由高、低壓繼電器來控制起、停的。高壓繼電器跳開后,一般有警報提示,而且必須人工復(fù)位后才能啟動,因此壓縮機起、停頻繁不會是由高壓繼電器造成的,而是由低壓繼電器造成的。
1)低壓繼電器下限調(diào)的太高或幅差太?。?/SPAN>
2)工作時吸入壓力過低,比如:冷劑不足,冷凝壓力過低,系統(tǒng)被冰塞或臟堵,進入系統(tǒng)的滑油過多等原因,致使流經(jīng)膨脹閥的冷劑流量減小,或者使蒸發(fā)器短路局部堵塞;
3)滑油分離器的自動回油閥漏泄。
1.3壓縮機運轉(zhuǎn)不停,制冷效果仍達不到要求
1)熱負(fù)荷過大,隔熱層損壞,庫門關(guān)不嚴(yán);
2)內(nèi)部漏泄嚴(yán)重,由于吸、排氣閥漏泄或活塞環(huán)嚴(yán)重漏泄,壓縮機的實際輸氣量明顯減??;
3)蒸發(fā)器結(jié)霜太厚;
4)系統(tǒng)中的制冷劑嚴(yán)重不足,致使冷劑蒸發(fā)到中途溫度很高,蒸發(fā)器的蒸發(fā)面積沒能有效利用;
5)排出壓力太高,輸氣系數(shù)減小??赡苁窍到y(tǒng)中空氣太多,排氣通道堵塞,冷凝器冷卻能力太?。?/SPAN>
6)氣缸余隙過大,缸頭墊床不適當(dāng)?shù)谋患雍窕蛘呤腔钊蜉S承磨損而下沉;
7)背壓閥調(diào)得太緊,使蒸發(fā)溫度太高。
1.4壓縮機啟動不久就停,或無法啟動
1)壓縮機排出截止閥未開;
2)冷凝器的冷卻水中斷;
3)低壓繼電器下限調(diào)得太高;
4)液管或低壓管路冷劑流量太少或中斷,如:冷劑嚴(yán)重缺失,出液閥或某截止閥未開,電磁閥斷電;
5)曲軸箱缺油或“奔油”;
6)吸油濾器堵塞;
7)油壓調(diào)節(jié)閥過松或嚴(yán)重泄漏。
2制冷系統(tǒng)的故障分析
2.1蒸發(fā)器盤管上的結(jié)霜一般不宜過厚,如果結(jié)霜太厚導(dǎo)致熱阻增加,制冷劑在蒸發(fā)器中吸收不到充分的熱量來汽化,反而使蒸發(fā)器霜層加劇;另外,由于膨脹閥感受的過熱度過小甚至為零,致使其關(guān)小或關(guān)閉,壓縮機很快低壓停車。但電磁閥未關(guān),冷庫還存在一定的熱負(fù)荷,蒸發(fā)器壓力回升后壓縮機再次啟動,造成啟動頻繁。蒸發(fā)器結(jié)霜越厚,這種情況就越嚴(yán)重。
2.2高低壓控制器的調(diào)定值有誤。本制冷設(shè)備使用的制冷劑為R22,高壓斷電壓力(上限)可取設(shè)計蒸發(fā)溫度減去5℃(傳熱溫度)后所對應(yīng)的冷劑飽和壓力,一般在20-25kg/cm2。低壓開關(guān)的停止值一般接近0.1kg/cm2,啟動值一般調(diào)定在2kg/cm2以上,有時壓力控制調(diào)定值的刻度不太精確,實際動作值應(yīng)以調(diào)試測得值為準(zhǔn)。測試低壓控制器時應(yīng)慢慢關(guān)小壓縮機吸入截止閥,注意吸入壓力表的指示值,壓縮機停車和重新啟動時的指示值即為低壓控制器的上限和下限。試驗高壓控制器可慢慢關(guān)小壓縮機排出截止閥,讀出排出壓力表在壓縮機停下時的讀數(shù),即為高壓斷開壓力。試驗前要證實壓力表可靠,排出閥不應(yīng)全關(guān),以保安全。
2.3系統(tǒng)中的制冷劑量不足,此時往往會引起如下變化:
1)壓縮機運轉(zhuǎn)不停,但庫溫降不下來;
2)壓縮機的排出壓力下降;
3)壓縮機的吸入壓力較低,吸氣過熱度增高,蒸發(fā)器后部的結(jié)霜融化,壓縮機缸頭發(fā)熱;
4)供液液體指示器中可看到液流中央有大量氣泡;
5)冷凝器中的液位明顯偏低。
應(yīng)該注意,當(dāng)熱力膨脹閥的開度調(diào)得過小時,也會出現(xiàn)吸入壓力降低、蒸發(fā)器部分結(jié)霜融化以及吸氣管結(jié)霜融化等現(xiàn)象。因此,在不能準(zhǔn)確觀察制冷劑液位的情況下,為了判斷系統(tǒng)中的制冷劑量是否不足,可采用下述方法:
停止使用熱力膨脹閥,開啟并適當(dāng)調(diào)整手動膨脹閥,觀察系統(tǒng)的工作,看其是否能夠恢復(fù)正常。如能恢復(fù)正常,則屬于熱力膨脹閥調(diào)整不當(dāng),否則即為系統(tǒng)中的制冷劑不足。
系統(tǒng)中的制冷劑不足,多是因漏泄所造成。因此在判明系統(tǒng)制冷劑不足后,應(yīng)首先進行檢漏,并在消除漏泄后再添加制冷劑。
參考文獻
費千.船舶輔機.大連海運學(xué)院出版社,1993年再版
作者:崔炯 來源:天津航海